导图社区 工艺部降耗项目规划
以下梳理了工艺部降耗项目规划,知识内容有酸耗降低、浆料降耗、特气降低、能耗降低、扩散新工艺提放、丝网无网结提放等。
编辑于2021-11-04 17:57:28工艺部降耗项目规划
酸耗降低
HF耗量降低20%
调整刻蚀槽配方,自补由27.2L/万片降低至24L/万片,降低比例11.6%
降低刻蚀后酸洗HF耗量,自补由8.4L/万片降低至4.0L/万片,降低比例52.3%
降低制绒后清洗HF耗量,由8.8L/万片,降低至7L/万片,降低比例25.7%,6/29已调整配方。
下一步计划降低至6.3L/万片,降低比例10%。
此前已完成刻蚀后酸洗降耗,为控制黑斑比例还原,预计周日重新开始动作,HF降耗预计总降低约20%。由于产线正在进行增产开线,为提高清洗效果,新开线别暂未降耗。
HNO3耗量降低
调整刻蚀槽配方
待刻蚀HF降低完成后进行,具体降低比例待评估,预计7.9出初步评估结果,7.13日全线完成
双氧水耗量降低58%
导入飞鹿前清洗添加剂,自补量预计可以由53L/万片降低至25L/万片,降低比例53%。6/28已批量使用三峰清洗剂,降低至20L/万片。
已完成三条线的拓邦清洗剂,由于商务和技术中心准备导入第二供应商,扩线计划暂停。已导入的线别降耗40%,目前单耗33L/万片。
纯水耗量降低25%
制绒溢流方式由一直溢流改为有篮溢流,同时调整溢流量,单耗由17吨/万片降低至11吨/万片。本周五全线更改
溢流量已尝试调整1000L/H降低至600L/H,已降低至约13吨/万片,7月7号溢流方式更改为有篮溢流,最终目标11吨/万片。
浆料降耗
背银耗量降低到25.5mg
纱厚由60降低至56
膜厚由10降低至8
样品实验已通过,试验网版浆重25mg,批量网版已请购
背铝耗量降低至240mg
背场膜厚由20降低至16
背场线宽120降低至105
样品实验浆重200mg,中批量网版5块已请购,7.13到货,批量使用
158正银耗量降低至60mg
无网结网版导入,同步膜厚由10降低至7
良品批量、名路63mg浆重(65mg实际单耗)网版均已签ECN,导入成功,进一步降低湿重网版正在请购
特气降低
降低硅烷、氨气耗量10%
调整正背膜SiH4和NH3比例,目前理论耗量硅烷0.73kg/万片、氨气3.10kg/万片,降耗后硅烷0.66kg/万片,氨气2.9kg/万片,降低比例11%
将射频功率未达到最大的机台,射频功率调整至最大,降低通气时间,减少特气耗量
已完成批量切换,近期由于产线开线,饱和舟较多,导致特气耗量较高
降低笑气耗量
设计梯度实验,降低ALD路线背膜工艺的N2O流量
开发新背膜工艺,调整氮氧化硅和氧化硅的膜层厚度和结构,降低CT二合一路线的N2O实验
尝试开发新工艺,取消ALD路线的SiNxOy和SiOx膜层,停用笑气
综合评估,效率损失不可接受,不再降低。
降低工艺用氮量
调整扩散工艺大氮流量,降低扩散氮气耗量(镀膜真空泵已做两次调整,再降低流量真空泵会频繁卡死)
石墨舟清洗剂鼓泡改为压空。氮气用量降低至5%。
氮气用量降低目标为293kg/万片。
能耗降低
丝网压空流量调整,降低丝网压空50%
调整烧结炉压空流量、同步匹配烧结曲线,保证效率和良率,降低压空耗量,进而降低能耗
制定烧结炉调整规则,压空调整在规定范围内,防止压空用量回调
已完成初步降耗,初步降压空耗量约50%,烧结不良跟踪稳定,效率无异常,用电量降低100度/万片。
丝网无网结提效
寻找合适网版厂家
良品
名路
乐邦
恒盛
四家网版中,寿命、单耗、效率综合考虑,良品、名路、乐邦可以作为合格供应商,乐邦由于价格较高,作为备选供应商
匹配三道网版膜厚
12膜厚
11膜厚
10膜厚
8膜厚
膜厚较厚,12微米时,单耗较高,且断栅严重,膜厚降低至8膜厚是,湿重太低,拉力和可靠性不受控,综合考量,膜厚控制在10微米与产线较为匹配
丝网印刷线宽由25依次做梯度
25线宽
23线宽
21线宽
20线宽
18线宽
线宽较宽时,印刷性提高明显,但是效率损失较大,湿重较高,线宽降低至18微米时,出现大量断栅,且效率无优势,最终线宽确定在20微米。
丝网网版参数确定后,成品网版提高效率约0.1%
扩散新工艺提效
通过大量实验,开发新工艺
氧流量梯度
前同源梯度
温度梯度
后氧化时间与温度梯度
通过组合实验,确定了降低氧流量,微调前通源,做高表面浓度浅结工艺,即0411工艺
不同方阻梯度实验
扩散方阻梯度实验
160Ω/□
170Ω/□
180Ω/□
通过多次方阻切换实验,确定170方阻再效率和良率方面比较均衡,搭配0411工艺,可以提效0.05%。
SE方阻降低实验
80Ω/□
90Ω/□
100Ω/□
方阻降低由90Ω/□,匹配至100Ω/□,效率有0.02%提升
刻蚀高背抛
调试不同酸配比的配方,对比反射率差异
富氢氟酸体系
确定氢氟酸与硝酸比例为2:1
富硝酸体系
确定硝酸与氢氟酸比例为3:1
在两种同体系中跟踪电池效率
跟踪结果显示富氢氟酸体系工艺优势较大,效率比产线高0.07,由22.60%提升至22.68%(晶澳产品)且外观无异常,富硝酸体系工艺稳定性较差,外观难以满足客户要求
超高背抛工艺储备
调试配方过程中,实验出背面反射率可达44%的工艺,由于减重较大,对碎片和返工良率影响较大,做为工艺储备
通过大量实验,确定了刻蚀配方,效率提升约0.07%